绍兴市三菱伺服编码器维修SHC-MFS43常州诺捷工业自动化技术有限公司,拥有高素质的技术维修团队,拥有各种测试检测设备和风机维修平台。维修的设备有变频器、控制器、驱动器、软启动器、各种滑环、电源开关、模块PLC、变频变流器、UPS电源、比例阀、电路板及各种卡键、MOXA以太网交换机维修。公司网站:www.cnc0519.com
公司主要维修品牌:LG、Lust路斯特、三菱、维斯塔斯、米塔,穆格,鲁斯特,菲尼克斯,巴赫曼,倍福,GE,SSB,ABB、科孚德(阿尔斯通)、艾默生、瓦萨伟肯等。 还须进行下一步调整。5) 顺时针慢慢旋转积分时间Tn调节电位器,减小积分时间,直到电动 机出现振荡声。6) 逆时针稍稍旋转积分时间Tn调解电位器,使震荡声恰好消除。7) 保留以上位置,并做好记录。本机床经以上调整后,尖叫声即消除,机床恢复正常工作。14. 加工工件尺寸出现无规律变化,其可能原因与排除见表4-29。表4-加工工件尺寸出现无规律变故障综述 可能原因 检查步骤 排除措施 干扰 X先应排除干扰的措施 做好屏蔽及接地的处理 弹性联轴器未能锁紧 锁紧弹性联轴器 机械传动系统的安装、连接与精度不良 例如,机床的反向间隙过大,检查相应的机床传动精度值 调整机床,42页 伺服进给系统参数的设定与调整不当 检查伺服参数 正确设置参数 例:配套某系统的数控车床。如允许,则可延长升(降)速时间。(2)准确预置升(降)速自处理(防失速)功能 变频器对于升、降速过程中的过电流,设置了自处理(防失速)功能。当升(降)电流X过预置的上限电流时,将暂停升(降)速,待电流降至设定值以下时,再继续升(降)速。过载跳闸及原因分析 电动机能够旋转,但运行电流X过了额定值,称为过载。过载的基本反映是:电流虽然X过了额定值,但X过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。2.1 过载的主要原因 (1)机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。(2)三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。
绍兴市三菱伺服编码器维修SHC-MFS43以下故均可修复
电源跳闸,黄灯不亮,缺相,欠压,过压,炸模块,无输出,输出电压低,输出点无输出,红色灯亮,启动无反应,不能启动 维修、无显示维修、开关电源损坏维修、模块损坏维修、接地故障维修、不能调速维修、限流运行维修等。
公司维修产品售后服务:
1、售后维修时间:标准维修时间3-7个工作日,加急1-3个工作日(需异地订购的特殊元器件除外);
2、保修时间:对修复部位保修六个月;
绍兴市三菱伺服编码器维修SHC-MFS43所述驱动器包括:电压源,其具有电压电平;有源元件,用于在电压源的方向上截取电流;开关,其连接在有源元件与电极之间;电容器,用于存储X二电压;以及X二开关,用于向所述电极供应存储在所述电容器上的X二电压。有源元件和开关均可以是晶体管,并且它们可以以背对背的方式连接在一起。1-51电流驱动器、数据驱动器和显示装置[摘要]在电流驱动器中,产生晶体管的栅极、K个驱动晶体管的栅极和X二产生晶体管的栅极以此顺序被连接到栅极线上。差分放大器输出根据来自于供应节点的电压与该产生晶体管的漏极处的电压之间的差而确定的电压。X二差分放大器输出根据来自于X二供应节点的电压与该X二产生晶体管的漏极处的电压之间的差而确定的电压。故障代码7是反映电压高,X先要区分故障在A7800前X还是后X。取下主控板,通电220VAC电压,发现A7800输入和输出部分的电源电压5V都正常,从主控板上取下给A7800前X供电的三端稳芯片78M09,相当于不给A7800输入X电源供电,然后将主控板插入插槽,通电后立刻出现报警代码7,说明故障在A7800输入X。循着A7800的输入脚X4脚查找,降压检测电路的所有元件未见异常。根据用户的反映是通电运行后才报故障,是不是A7800热稳定性变差导致呢?但见A7800芯片的生产日期表示为2008年,凭经验判断,A7800损坏通常需要10年以上,这个年份的A7800还不至于损坏,30分钟后再测其电压仍然是8mV。为进一步判定故障部位,采用交换法,将Z轴和X轴驱动器与反馈信号互换,即:利用系统的X轴输出控制Z轴伺服,此时,诊断参数DGN800数值变为“0”,但DGN 802开始有了变化,这说明系统的Z轴输出以及位置测量输入借口无故障。故障可能是Z轴伺服的内装式编码器的连接电缆存在不良。通过示波器检查Z轴的编码器,发现该编码器输出信号不良;更换新的编码器,机床即恢复正常。54页 例(机械传动系统引起的跟随误差报警的故障维修) 故障现象:一台采用FANUC 6M系统的卧式加工中心,在B轴旋转时,(不论手动或回参考点),出现ALMALM441报警。分析与处理过程:FANUC 6M系统出现ALM403是X4轴速度控制单元未准备好报警。 在本机床中,通过检查系统设定参数发现,X、Z轴伺服的编码器脉冲数与系统设定不一致。在机,X、Z轴的的型号相同,但内装式编码器分别为每转2000脉冲与2500脉冲,而系统的设定值正好与此相反。据了解,故障原因是用户在进行机床大修时,曾经拆下X、Z轴伺服进行清理,但安装时未注意到编码器的区别,从而引起了以上问题。对X、Z进行交换后,机床恢复正常工作。例测量系统故障的维修 故障现象:某卧式加工中心,当X轴运动到某一位置时,液压自动断开,且出现报警提示:Y轴测量系统故障。断电再通电,机床可以恢复正常工作,但X轴运动到某一位置附近,均可能出现同一故障。分析与处理过程:该机床为进口卧式加工中心,配套SIEMENS 6RA系列直流伺服驱动。