稳定塔全自动反冲洗过滤器安全阀起跳原因分析及对策
【稳定塔全自动反冲洗过滤器】基本说明
1 稳定塔安全阀概况
稳定塔安全阀安装在稳定塔顶,安全阀型号是SFA420150CA ,安全阀后接DN150管线至压力为0.02Mpa低压瓦斯系统.冷凝器安装位置低于回流罐,冷却器被物料完全浸没。冷凝液由罐底进入回流罐液相。热旁路管线及其调节阀安装在回流罐上方,通过热旁路的气体由罐顶进入回流罐气相,稳定塔压力采用塔顶冷凝器“热旁路”进行控制,通过调节热旁路阀开度,改变调节阀的压力降,从而改变冷凝冷却器管束的浸没面积,调节冷却器的取热负荷,达到控制稳定塔压力的目的。在冷凝器中,液面上方的气相管束起到冷凝、冷却的作用,处于液面中的管束起到冷却作用。
2 安全阀起跳原因分析
2.1安全阀安装位置
安全阀能否正常工作与安装的位置、方式以及排放管道等有着极大的关系。安装不适当,会使安全阀失去应有的作用,而且还会导致意外的事故发生。对于气体压力容器的安全阀,须安装在它的气相位置。稳定塔安全阀安装在稳定塔顶部,标高45008mm,回流罐标高13 700mm由此可得知安全阀阀瓣的标高远高于稳定塔顶回流罐液位,处于气相位置,不会影响到安全阀的正常工作。
2.2冷凝器液位
稳定塔压力通过调节热旁路阀的压降来控制调节阀前后差压为:△P=P1-P2
当热旁路阀关小时,P2减小,由帕斯卡定律可知:
P1=P2+pgH
为保障塔顶压力稳定,即P1不变,则冷凝器与回流罐中的液位差H增大。即冷凝器中的液位要下降,才能保证安全阀处于气相。
2.3安全阀受力情况分析
安全阀阀瓣受到4种力的作用。
F1-安全阀阀后压力;F2-作用于阀瓣上的弹簧力;F3-设备内压强作用于阀瓣上的压力;G-安全阀阀瓣自身的重量
当设备内压强作用于阀瓣上的力大于其它各力之和时,即:∑F=F3-(F1+F2+G)>0时,安全阀开始起跳.如果排除弹簧与安装位置等原因,造成∑F>0只有两种可能:一种是F1过小;另一种是F3迅速上升。实际上安全阀与压力基本为零的低压瓦斯系统相连,在安全阀的定压中F1考虑为0.02MPa,与低压管网的压力基本一致,所以不存在F1过小的情况。F3的变化分析如下。
2.3.1系统带水
开工前期对系统吹扫,会使系统内存有大量的水分。当水气化后,体积急速的膨胀会造成稳定塔压力X高而引起安全阀起跳。而每一次开工时,系统进料前需要对各系统进行排水、排汽操作,由此引起的可能性极小。如果系统内存有部分水,进行切液的过程中在稳定塔顶回流罐的界位应该有显示。而开工期间回流罐界位显示为0%,基本上没有水,切液也未发现有水,进一步排除了系统内有水的可能性。
2.3.2系统带C2组分
如果解析操作异常时,液态烃中带有较多的C2不凝气组分,当塔压力升高时,热旁路即使全关闭,冷凝器中的冷凝面增加至X大,C2组分也冷凝不下来,使塔压不但不下降反而会上升,导致稳定塔压力的波动而引起安全阀起跳。实际操作中,为保证液态烃系统不带C2组分,在解析塔底温度没有达到正常操作值时,稳定塔不安排进料。并在开工过程中对液态烃的组成进行了分析,液态烃中C2的含量为零,排除了系统带C2而引起安全阀起跳的可能。
2.3.3塔顶温度
稳定塔底重沸器与分镏塔一中进行换热。安全阀起跳前与起跳时的操作数据。
通过对开工期间安全阀起跳的数据分析发现,在开工初期,分馏塔内总热量较小,分馏塔一中对稳定塔的供热量相应较少,稳定塔的底温上升缓慢,压力平稳上升,此时稳定塔回流罐内无液体物料。当分馏塔热量供应充足,使稳定塔的取热速度增加过快时,稳定塔压力不再缓慢平稳上升,而是急速上升。在2002年的开工中,由于底温上升过快,前期稳定塔回流罐无液体物料,使顶回流投用滞后,导致稳定塔顶温急速上升,X高时达到98.4℃,远远高于正常的操作52℃.通过查理定律可知,“一定质量的气体,在体积不变的条件下,它的压力强P与热力学温度T成正比”。
已经接近稳定塔安全阀定压值,但实际生产中稳定塔底的取热加快,塔顶液态烃的质量不是不变的,而是随塔底温度的急速上涨而急速增加,并且稳定塔顶为C3、C4组分,其体积膨胀系数较大,而压缩系数较小,当温度略有上升时,压力急剧增大,在塔顶没有回流或回流量不足时使情况进一步恶化,导致安全阀的起跳。
3 结论
通过采取上述工艺控制措施,经过两次开工与正常生产期间大处理量的检验,证明上述措施是切实可行的。在两个生产周期中均没有再发生安全阀起跳的事故,保证了装置在开工期间与大处理量生产期间的平稳运行。同进通过采取上述措施,缩短了开工期间产品达到合格的时间,避免了液态烃的大量排放,在避免事故的同时还取得了一定的经济效益。